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Marion 8050拉铲直流改交流

2022-6-7 21:08| 发布者: 巨车网| 查看: 1109| 评论: 0

摘要: 2021年7月,经过系统优化,交流 8050超越了直流 8050的能力极限,接近于8200 直流拉铲的生产力水平,并继续在降低维护成本、提高生产力、提高效能方面获得收益。


  两年之前,传动系统制造商FLANDERS(弗兰德)成功改造了一台拉铲,这台拉铲运行在澳大利亚昆士兰州的一座露天煤矿,是一个老旧的直流驱动型 Marion 8050,经改造换成了更安全的交流系统,生产率和能效大幅提升,运营成本大幅下降,并在18个月内赚回了改造费用。

  2018年,必和必拓South Walker Creek煤矿管理层为 8050拉铲制定了升级改造计划,这是一台使用DRE28 电动机的直流驱动巨型设备,已将近40岁“高龄”,其直流回转装置和控制系统已经走到了寿命尽头,所用西屋电气的直流电动机和发电机也到了大限之期。

  FLANDERS说,这台拉铲最起码需要更换DRE28电动机和发电机,要是换成新的直流设备,那么可以在之前的生产力水平下,继续使用25年以上,运营成本也和原来差不多。但是,直流系统需要定期维护,并且由于等待零部件和维护技术的原因,有可能造成停机时间延长,如今这样的直流系统零部件稀缺、懂技术的也不多了,

  另一种方案是用交流系统替换DRE28直流电机系统。FLANDERS称,与直流系统相比,交流拉铲具有安全和低维护成本的优势,寿命也都能达到25年以上。


  于是矿方决定——使用FLANDERS的交流系统来改造它,2019年7月,8050由DRE28 直流电机带动落下了大臂 ,现场改造开始。。。。。。90天之后,DRE28 交流驱动型 8050开始了新的工作生涯。

  FLANDERS称:“交流系统的设计包含了安全功能,硬件兼容性、更简单、更安全的操作机制和可扩展性是FLANDERS 交流系统设计的基准。”

  FLANDERS说,交流系统的一个主要特点是独特且易于接近的驱动柜,可取代直流电动机、发电机组。半导体采用水冷方式,所以驱动柜可以使部件免受外部空气(风冷方式)中碎屑的伤害。交流系统大幅减少了噪音、灰尘、热量,旋转部件数量也更少了,消除了直流系统才会有的一些安全隐患,保障了员工和维护技术人员的安全。

  驱动柜还无需现场加工,不会产生粉尘,也不需要平衡件、清洁电刷和直流系统所需的其它定期维护。

  提升/拉斗电机

  690 V交流提升/拉斗电动机体积与直流电机一样,便于嵌入式安装,且无需改动制动器、传动装置和联轴器。H级绝缘的大风量鼓风机为交流电动机安全运行助力,其输出功率电机比直流电机高25%。

  弧闪安全系统

  FLANDERS交流系统在中低压交互时模仿了直流设计,电机和驱动柜具有零弧闪额定值,几乎不需要专业人员干预或手动隔离机器内的系统。

  几个系统可应对弧闪安全问题:

  ——金属门可安全防护大功率组件,所有门均使用Fortress联锁装置,确保在进入前按要求隔离高压
  ——电子控制板中有低电压面板,无需进入高功率区域
  ——安装在每个驱动柜中的光学弧闪继电器,用于监测电弧和高压真空断路器,可将电势降低以避免产生电弧
  ——快速熔断器位于二级驱动变压器以及为驱动系统供电的桥柜、还有驱动系统的直流母线上

  接地故障检测

  内置的Bender(本德尔)IRDH265接地检测仪消除了触电风险,提供了系统关闭超驰控制。每个驱动系统都有手动接地故障测试功能,用以补充Bender自动检测功能。FLANDERS说,这样电工就可以手动验证接地故障监测系统的功能。该系统是可编程逻辑控制,防止驱动器运行时的线路操作。

  还能继续优化

 直流电机输出受换向器限制,而交流的强大能力在拉铲上得以体现。FLANDERS表示,通过分析机器数据、实施优化升级,仍有潜力可挖。

  交流使用效果

  从2019年9月至2021年6月,DRE28 交流版 8050在之前的直流版的电气、机械结构基础上平稳运行。2021年7月,经过系统优化,交流 8050超越了直流 8050的能力极限,接近于8200 直流拉铲的生产力水平,并继续在降低维护成本、提高生产力、提高效能方面获得收益。


  结果来自于直流和交流拉铲12个月运行情况的并排比较数据,包括2021年7月升级后所报告的3个月数据。

  按FLANDERS的说法,DRE28 交流8050在操作、电气方面都是车队中最安全的,自安装以来,驱动柜和电动机保持在零弧闪的水平。FLANDERS战略业务发展经理Owen Uebel表示;“我们的客户对交流系统的安全和易于操作给予极高评价,“操作人员向管理层反映:工作条件明显改善。”

  在生产力方面,DRE28交流系统的低维护设计减少了停机时间,机器利用率相应提高。一项为期12个月的比较研究证实,与直流8050相比,交流8050多移除了物料200万实立方米。经过2021年7月的优化,预计在2022年,交流拉铲将达到每年至少1500万实立方米的产能,将创下该矿的记录。同时,一项独立研究证实,在2020年1月1日至12月31日运行期间,交流8050的能效提高了11%。

  FLANDERS称:“如前所述,交流系统的一个主要优势是可扩展性。2021年的优化提高了系统的峰值功率,使工作循环时间减少了4.5秒,不会产生额外的结构应力和机械应力,MineWare报告和外部顾问都证实了这一点。”

  FLANDERS表示,交流系统所用的固态组件,大大减少了拉铲的机械磨损,延长了机器生命。维护成本平均下降了55%以上(2021年7月升级以来的数据显示,此数值可能会超过65%)。

  此外,交流拉铲效率的提升相当于减少了4500吨二氧化碳排放量,具有重大意义。单从这个方面来说,以每吨200美元的全球价格计算,就是每年45万美元,在本研究的两年内是90万美元。

  FLANDERS介绍,交流改造在运行18个月内就实现了投资回报,使其成为市场上成本最低的预剥离解决方案。截至2021年10月,该矿机电维护总支出底线下降了60%。 


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